影响氢氧化铝含水率原因及改进措施
根据日常操作过程中的分析以及化验分析结果的反馈,影响氢氧化铝含水率的主要原因有平盘过滤真空度、过滤介质的过滤效果、操作控制等方面因素,针对以上这些影响因素,采取了以下措施进行改进:
(1)增加平盘过滤真空度提高过滤效率:
更换平盘底部的耐磨盘,调整动静盘之间的间隙,在原有的基础上,在反吹风处增设平盘底部自动调整机构,保证运行距离的自行调整,减少运行当中的漏真空现象出现,并在静盘内圈增设去污机构,保证静盘排水槽内的清洁,并根据生产实际情况,调整反吹风区域调节阀片,适时减少反吹区域,加大洗剂区域面积,排出整个平盘系统管道的漏风点,并进行相应的堵漏处理,改造后平盘真空度较以前有所增高,氢氧化铝附碱降低百分之零点零零一左右,氢氧化铝附着水降低百分之零点三以上。
(2)改善过滤介质的过滤效果
根据实际生产及记录统计调整工艺操作,每周期更换滤布时清理一次滤板孔,采取调节反吹风、每日热水冲洗滤布一小时等滤布再生的方法改善过滤介质的透水性,通过采取以上措施后,保证了过滤介质的过滤效果,氢氧化铝附碱降低百分之零点零零一左右,氢氧化铝附着水降低百分之零点四以上,同时廷长滤布的使用周期(由原来的 30 天提高到 45 天)。
(3)优化平盘操作
根据日常的操作及指标的调整控制并结合实际生产情况,制定出平盘操作控制标准,把平盘转速须率设定在23至27Hz 、反吹风压力0.03Mpa、洗水量30m³/h,通过以上操作参数的控制可以有效降低滤饼的含水率,氢氧化铝附碱降低百分之零点零零一左右,氢氧化铝附着水降低百分之零点三以上。
(4)脱水剂的使用
通过以上方面措施的调整改善,氢氧化铝含水率可以降低百分之一左右,附碱降低百分之零点零零三左右;但是还是达不到节能减排的要求,经研究提出在平盘氢氧化铝中添加脱水剂降低滤饼含水率,以提高焙烧炉产能和产品质量。
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